首页 公司简介 产品展示 新闻动态 资料下载 技术文章 询价留言 联系我们
 
 请输入产品关键字:
 
  产品分类
超众滤油车
超众过滤器系列
  过滤器
超众液压附件系列
超众球阀系列
  电磁阀
  手动球阀&管件
  自动控制球阀
  国标钢制阀门
超众管夹系列
  管夹
超众快速接头系列
  快速接头
超众接头系列
  接头
  中高压接头
超众阀门&管件
  流量阀
  方向阀
超众液位控制器系列
压力表开关
  压力表开关
  联系我们
公司名称:上海超众液压气动成套设备有限公司
地址:上海市嘉定区安亭镇黄渡春浓路639号
邮编:201804
电话:86-21-63534458
手机:13901831698
联系人:王建超
传真:+85-21-63538871
网址:www.cz-yy.com
E-mail:99807989@qq.com
  友情链接
暂时没有信息

 
LSQ-S1开闭式液压快速接头(碳钢)
LSQ-S1开闭式液压快速接头(碳钢)
高压球阀
高压球阀
空气滤清器(新型)
空气滤清器(新型)
测压装置
测压装置
测压软管总成
测压软管总成
双筒回油管路过滤器
双筒回油管路过滤器
双筒回油过滤器(传统型)
双筒回油过滤器(传统型)
箱外内积式吸油过滤器
箱外内积式吸油过滤器
自封式磁性吸油过滤器
自封式磁性吸油过滤器
自封式磁性吸油过滤器(新型)
自封式磁性吸油过滤器(新型)
  技术文章  
 

高压调节阀焊接性能分析以及修复方案

点击次数:1371 更新时间:2009-11-27

    湛江发电厂2号汽轮机的1号高压调节阀开启失灵,严重影响机组安全稳定运行。对阀门进行解体检查,发现高压调速汽门阀座下沉10mm,导致阀碟导向凸肩脱离导向槽,无法对蒸汽进行正常调节。鉴于机组临修时间短,阀座下沉现场很难恢复,决定采用堆焊处理,增加导向凸肩的高度,达到恢复高压主汽调节阀原有的使用功能。

  1高压主汽调节阀修复方案

  1.1阀碟导向凸肩工作机理2号机组为东方汽轮机厂制造的(N300-16.7/537/537-3型)汽轮机,它的高压主汽调节阀是由1个主汽阀和2个调节阀组成,高压调节阀是用于调节高压缸的进汽量。机组运行时,油动机作为机械提升装置,使阀碟导向凸肩沿导向槽上下移动,控制调节阀碟的开度。机组运行时,调节阀的高温蒸汽为16.7MPa,537℃,导向凸肩主要承受热应力和一定的周向剪切应力作用。1号高压调节阀的阀碟与阀座配合直径为170mm,其阀碟的结构如图1所示,导向凸肩尺寸为55mm×30mm×10mm(高×宽×厚)。阀碟材料采用20Cr3MoWVA合金钢,为了提高阀碟耐汽蚀的性能,其表面进行过高温渗氮处理。

  1.2堆焊材料和焊接设备的选择根据调节阀的工作条件,阀碟导向凸肩既要保证有足够高温强度,又要满足一定的耐磨性。鉴于机组抢修,无法采购到*匹配材料,参照堆焊材料的选用原则以及对各堆焊材料力学性能的分析,选用与母材材质相近的TIG-R34(12Cr2MoWVTIB,Φ2.5mm)焊丝。焊接设备采用LincolnV300-1及氩弧焊接配套工具;温度监控使用美国MX2红外线测温仪。

  2焊接性能分析

  根据碳当量公式计算,材料20Cr3MoWVA的主要特点是含碳及合金元素较多,焊接时焊缝及热处理区容易出现淬硬组织,当焊件刚性及接头应力较大时,容易产生冷裂纹。经过渗氮处理的阀碟,其表面硬度高达HV900,焊接时极易产生裂纹。

  3堆焊工艺

  3.1工艺路线焊前打磨清洗-预热-堆焊-焊后热处理-焊后车削。

  3.2焊前准备首先用角向砂轮打磨*清理去除堆焊部位20mm范围内的渗氮层,打磨深度应大于0.4mm,测量打磨部位的硬度值,并保证施焊区域达到HB185~321的要求。按JB4730-94检测标准,检查打磨后的导向凸肩表面质量不得有裂纹、夹渣等缺陷,达到Ⅰ级标准为合格。然后用丙酮清洗阀碟焊接部位及其周围50mm范围内,保证无水、油等;用砂纸清除氩弧焊丝表面的油污和锈斑等脏物。

  3.3焊接工艺及参数采用氧乙炔火焰加热的方法进行焊前预热,预热温度为350~400℃,用测温仪测量预热温度。阀碟焊接部位露出,其它部位用石棉布包覆,避免电弧烧伤。工艺参数I=80~90A,氩气流量8~10L/min,直流正接,电压范围10~15V,焊接速度30~45mm/min,每道摆动宽度≤10mm,每层堆焊厚度≤4mm。预热温度达到后开始焊接,层间温度控制在300~400℃,焊接过程中不允许产生任何缺陷,重点检查引、收弧处,发现缺陷立即用角向磨光机去除。为保证加工余量,按图堆焊尺寸,外径增加5mm,内径减少5mm,堆高13mm。一边堆焊完成后再堆焊另一边。焊接完成后,用硅酸铝耐火棉包覆缓冷,焊接部位冷到100~150℃,立即进行焊后局部热处理。热处理采用火焰加热至640~660℃,保温30min,用测温仪监测,升温速度和冷却速度均<300℃/h,冷却至300℃以下可不控制,冷却时用硅酸铝纤维毯包覆缓冷。

  4焊后检验

  按照工艺路线完成阀碟的堆焊和机械加工后,经渗透探伤和超声波探伤检查,焊缝没有裂纹、夹渣、气孔等缺陷质量,堆焊质量达到JB4730-94标准Ⅰ级的要求;在加工表面进行硬度测试,其平均硬度值为HB241,与原母材的硬度值相近,满足工件的使用性能。

  5结论

  2号机组1号高压主汽调节阀焊接修复并运行近1年后,在机组大修时解体检查,堆焊的阀碟凸肩经5616h运行未发现任何问题。可见用TIG-R34氩弧焊丝堆焊20Cr3MoWVA材料采用预热350~400℃,焊后640~650℃,保温30min处理的焊接工艺是合理可行的。它不但解决了高压主汽调节阀正常对蒸汽进行调节,还节省了上万元资金。

 
上海超众液压气动成套设备有限公司 版权所有 总访问量:943871 地址:上海市嘉定区安亭镇黄渡春浓路639号 邮编:201804
电话:86-21-63534458 传真:+85-21-63538871 手机:13901831698 联系人:王建超 邮箱:99807989@qq.com
GoogleSitemap 网址:www.cz-yy.com 技术支持:智能制造网 管理登陆 ICP备案号:

智能制造网

推荐收藏该企业网站